光电伺服快速调偏自动控制装置的设计
郭辉
(新疆丁业高等专科学校电气工程系.新疆乌鲁木齐830091
摘要:对塑料缡织布生产线进行技术改造过程中,要求刀具能够准确随动地切割运动中的塑料编织布。课题组采用了光电传感器实现位移的检测,应用电子线路对偏差信号进行预处理和非线性补偿,运用微处理器处理偏差数据并控制系统动作,应用积分分离pid控制方法提高响应速度,pwm信号控制无刷直流电动机,进行快速伺服调偏。提出了一种用于在线非接触检测的光电伺服、快速调偏方法。
关键词:偏差信号;光电伺服;调偏
中国分类号:tp273 文献标识码:b
1引言
某塑料厂因产品调整,需要对原进口的编织布淋膜生产线进行技术改造。自动调偏控制切割装置是技术改造核心内容,装置要求刀具能够准确随动地切割运行中的塑料编织布,编织布料速度o 5-4m/s,切割误差±3mm。由于编织布料张力不匀、机械辊系不平行及偏心,都会使编织布跑偏,造成无法淋膜。解决速度与精度之间的矛盾是装置设计的主要问题。设计的主要环节有在线非接触检测、偏差信号预处理、微处理器的数据处理、良好的软件控制方法、提高调偏响应速度。
2系统的构成
装置由光电传感器、信号与处理电路、高速微处理器dspic、三相逆变器、无传感器无刷电动机、机械传动及刀架组成,如图1所示。
3光电传感器工作过程
为了在线非接触检测调整运行的塑料编织布,采用bh2线性光电传感器,传感器内部有非线性校正电路和温度补偿环节,双臂电桥提高敏感度并调零。编织布在中间位置时,偏差为零,光通量相等,电桥处于平衡状态,输出为零。编织布跑偏时,编织布的位移通过光电传感器电桥,变成差动电压信号。经过rc滤波、限幅,输入到运放进行电压放大。放大倍数由r4、r5、r6、c1决定。电压信号输入计算机模拟an4端口。根据实测,运算放大器输冉与位移特性曲线如图2所示,可以看出输出线性度较好。
4系统控制方法分析
为了满足三相逆变器运行速度的需要,采用信号处理及控制单片机dspic30f晶振频率16m,单片机对输入信号进行数据转换、数字滤波。为了提高系统的响应速度,采用积分分离pid控制算法对偏差信号进行数据处理。pid输出信号由单片机pwm信号输出,驱动三相逆变器igbt功率管。
在试验过程中,发现现场电磁干扰很大,rc滤波不能满足需要,应用数字滤波和硬件dog电路,为了消除大幅度的脉冲干扰,又要做到数据平滑。采用去极值平均滤波算法:先用中值滤波算法滤除采样值中的脉冲性干扰,然后把剩余的各采样值进行平均滤波。连续采样n次,剔除其****值和最小值,再求余下n-2个采样的平均值:实践表明:这种方法既能抑制随机干扰,又能滤除明显的脉冲干扰。去极值平均滤波算法软件算式为:
为了提高系统的响应速度,采用软件积分分离pid控制算法对偏差信号进行数据处理。具体就是当位移较大时,取消积分作用,以免积分系统稳定性减弱,超调量加大;当位移较小时,加入积分作用,以便消除静差,提高控制精度[3]。
设定门限为4%,当过程控制位移偏差e****值大于4%,系统不引入积分环节,只有pd控制,当过程控制位移偏差e****值小于4%,系统引入积分,进行pid控制。软件算式为:在积分项乘一个权系数β,β=1,当e****值小于4%;β=o,e****值大于4%。积分分离pid控制算法表达式为:
实际应用的积分分离pid传递两数表达式为:
积分分离pid的整定:应用阶跃响应辨识方法得到系统传递函数近似为:

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