变频调速在高炉上料系统中的应用
赵家国
(福建三安钢铁有限公司,福建泉州362411)
摘 要:对当前高炉卷扬j‘料系统改造的必要性进行了分析,重点介绍了6se70变频器应用于高炉上料系统的工作情况,选型、性能特点及其控制过程,并对传控改造方案的实施进行了讨论。技改后,有效解决了词速困难及控制性能差、故障率高的难题,提高系统的可靠性,节约j-电能。
关键词:变频调速;高炉上料系统;节能
中图分类号:tm 921.51文献标识码:a文章编号:1673-6540(2010)04-0026-04
0 引 言
高炉卷扬上料控制系统是实现高炉自动控制的核心。三安钢铁厂38高炉卷扬上料系统原采用继电接触器逻辑控制方式,起动性能和节能效果差,调节及控制性能不便,故障率高可靠性及维护差;已满足不了生产的需求。因此,需要对工艺、设备进行优化调整和技术改造。经分析,变频调速装置选配simatic 6se7032 - 1ec60.可编程逻辑控制器(pi.c)采用simatic cpu412,与e1200m从站i/o模板构成核心,实现高炉上料自动控制。下面对该系统的传控方案进行讨论。
1工艺概述
按照工艺要求,卷扬料车起升、下降速度按料车行程由线调整。各种原料经槽下设备称量、配料后放人中间料斗;料车到达料坑后,中问斗把料放人料车,中间斗闸门关到位并且炉顶准备好后,料车由坑部起动,经加速一高速一低速减速一停车抱闸,到达炉顶。将高炉所需的各种原料不断送人高炉内。为保证高炉的稳定运行,料车,大、小钟,大、小均压,布料器,探尺皆按照工艺要求定时打开或关闭,并与主卷扬料车有~定的联锁关系。其中,主卷扬工作频繁、负载重,是整个上料系统的核心,也是传控系统技术改造的重点。
2 改造的必要性
原高炉卷扬上料控制系统采用一台6极55 kw jc =百分之25绕线转子异步电机拖动,转子回路靠切换电阻实现速度调整,通过主令控制器(与电机同轴连接)采集料车位置控制电阻的投入切除,同时控制机械抱闸的开阔。该继电接触器控制系统与变频调速系统相比,主要缺陷如
(1)起动性能差。绕线转子异步电机转子串电阻调速起动会产生很大的冲击电流,这对电动机裥电网都很不利。其调速变化呈跳跃状,属能耗型转差调速,电阻容易烧毁;使得减速机齿轮、料车与斜桥导轨之间,在加、减速运行阶段均受到冲击力的作用,设备易损坏,量大,检修费用增加。而采用变频调速可实现软起动,对号蕊毫机械都没有冲击,可以降低用电配备容量节省增容费的开支,而且起动过程可以控制,起动、加减速等均可设置。
(2)调节及控制性能差。串电阻起动调速范围小,调运困难.使得料车速度呈突变,减速后停车时仍有较高转速,对制动器和限位开关的调整精度要求高,且易发生越位及掉道事故。采用变频调速系的动态调节过程非常快,且调速范围广,调节时间设置,可实现精确控制。
(3)节能性差。变频调速的低速性能的节能效果比转子差电阻调速明显。料车低速时,机械特性软.因为转速的降低是通过转子外接电阻消耗能量来实现,消耗在电阻中的能量比例越大,能耗越高,极不经济,电网电压的高低对速度影响很大。严重时料车无法起动,易产生事故。
显然,传统的控制方式已不能满足现代生产的要求,采用变频调速新技术进行技术改造已势在必行:
3 高炉卷场上料系统变频调速改造方案
(1)变频调速改造的目的:改善上料系统的运行质量,为高炉的优质高产创造条件;节约能源,降低消耗,减少故障率,提高经济效率。
(2)变频调速装置实现的主要功能:
①能够频繁起动,制动,停车,反向,转速平稳;
②卷扬料车起升、下降速度调整按料车行程曲线运行,能广泛调速,防止运载、过流;
③起升初始脉冲电压调整,防止抱闸玎开时重物下滑;
④制动器动作与变频器起停联锁,延时调整,防止装置过载、过流;
⑤料车起动、停车及加、减速应平稳,速度控制受负载(空载或满载)影相响较小;
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