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  文章标题:FANUC数控系统维修技巧
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作者:zgbjdj  发表时间:2008-12-17 11:22:15
FANUC数控系统维修技巧1  
    
由于现代数控系统的可*性越来越高,数控系统本身的故障越来越低,而大部分故障主要
由系统数的设置,伺服电机和驱动单元的本身质量,以及强电元件、机械防护等出现问题而引起的。  
  设备调试和用户维修服务是数控设备故障的两个多发阶段。设备调试阶段是对数控机床控制系统的设计、PLC编制、系统参数的设置、调整和优化阶段。用户维修服务阶段,是对强电元件、伺服电机和驱动单元、机械防护的进一步考核,以下是数控机床调试和维修的几个例子
  :  
  例  1 一台数控车床采用FAGOR  80  2  5控制系统,X、Z轴使用半闭环控制,在用户中运行半年后发现Z轴每次回参考点,总有  23mm的误差,而且误差没有规律,调整控制系统参数后现象仍没消失,更换伺服电机后现象依然存在,后来仔细分析后估计是丝杠末端没有备紧,经过螺母备紧后现象消失。
  
  例  2 一台数控机床采用SIEMENS  81  0T系统,机床在中作中PLC程序突然消失,经过检查发现保存系统电池已经没电,更换电池,将PLC传到系统后,机床可以正常运行。由于SIEMENS  81  0T系统没有电池方面的报警信息,因此,SIEMENS  81  0T系统在用户中广泛存在
种故障。  
  例  3  一台数控车床配FANUCO  -TD系统,在调试中时常出现CRT闪烁、发亮,没有字符出现的现象,我们发现造成的原因主要有  :①CRT亮度与灰度旋钮在运输过程中出现震动。②系统在出厂时没有经过初始化调整。③系统的主板和存储板有质量问题。解决办法可按如下步骤进行  :首先,调整CRT的亮度和灰度旋钮,如果没有反应,请将系统进行初始化一次,同时按RST键和DEL键,进行系统启动,如果CRT仍没有正常显示,则需要更换系统的主板或存储板。
  
  例  4 一台加工中心TH6  2  40,采用FAGOT80  55控制系统,在调试中C轴精度有很大偏差,机械精度经过检查没有发现问题,经过FAGOR技术
员的调试发现直线轴与旋转

 

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