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基于有限元分析的弧形音圈电机综合优化设计
 
 
  基于有限元分析的弧形音圈电机综合优化设计
张  阳,周惠兴,曹荣敏,孙鹏,兴连国,李义强(中国农业大学T学院
  摘要:针对音圈电机设计中的磁路数值计算较复杂而简易计算准确度较低、设计参数选择不当等问题,文章在讨论音圈电机的漏磁、发热与机械时间常数的关系的基础L,结合有限元分析方法提出了一种简易的、准确的电机设计方法。然后应用该方法,以机械时间常数为优化目标,对已有的一台弧形音圈电机样机进行优化设计、通过样机实验证明:该方法具有较好的设计精度,同时降低了成本,提高了电机眭能,取得了较好的效果,最后对音圈电机的其他改进方法进行了讨论。
关键词:音圈电机;设计方法;有限元;电机发热;机械时间常数
0  引  言
目前随着工业的不断升级,小型化、快速化、精密化的电机已成为各国研究的重点,而音圈电机由于其本身具有响应快速、体积小、高精度、大推力等特点,越来越受到人们的关注,并大量应用于短行程、快响应伺服系统中。但因其设计需要综合运用电机理论、磁性材料、电磁场理论、测试技术、计算数学和软件工程等多学科理论和现代设计技术。,造成了一定的设计困难..目前有一些针对音圈电机的设计方法:文献[3]提出了一种用进化算法对音罔电机进行优化的方法,设计效果较好,但过程比较复杂;文献[4]就电机设计提出r一种系统的设计方案,但未制作样机进行实验;文献[5]以有限元为基础对音圈电机进行了优化设计,但计算理论分析不多;文献[6]讨论r推力密度与直线直流电机体积的关系,提出了详细的计算方法,取得了较好的效果。结合相关文献,本文提出一种简单的设计方法,在该设计方法基础上结合有限元方法对一台原有样机进行优化分析,并制造出相应的物理样机,进行了对比实验,结果表明理论计算和试验结果吻合。
1音圈电机的基本原理
图l(a)是一种典型的音圈电机截面结构图,电机由三部分组成,分别是磁轭、永磁体、线罔。基于这种机构的音圈电机,按形状可分为矩形和弧形,按输出的运动形式可分为直线式和圆周式。本论文讨论一种弧形音圈电机的设计与优化。其基本三维结构如图l(b)所示。
  其主要原理是:永磁体通过磁轭聚磁,在气隙中形成一一定的磁场强度,由通电矩形线圈产生的磁场与原磁场相互作用产生力的作用,进而产生力矩的输出,电机输出力的基本公式:
 
 
式中,Ⅳ为线圈匝数;B为气隙磁场磁感应强度;,为线圈中通过的电流强度;L为线圈有效作用长度。
    该结构简单,但磁路计算未见有效的适合工程技术人员的方法,以下就一种简单的计算方法进行介绍,该方法需结合ANSYs有限元分析进行。
2音圈电机的设计方法
音圈电机设计过程实际上是不断满足外界设计要求的过程,在这个过程中往往要考虑到许多参数,而衡量电机性能的最主要参数有:力常数、时间常数、发热量等,这些参数不是各自独立的,它们之间是相互联系、彼此影响的,因而在设计过程中往往不能兼顾,要根据设计要求做适当的选择,它们的最终选取取决于磁路的设计过程。
    音圈电机的磁路设计的方法很多,其中大部分理论计算都涉及到复杂的数值计算,造成了一定的计算困难,而目前简单的计算方法计算往往不准确,理论计算值和有一定的误差,造成永磁体的高磁性能得不到充分的发挥,一般情况下误差的主要是漏磁系数选取不当所致。以下介绍一种适用于工程技术领域的简单计算方法,其主要特点是简便,而且具有一定的准确性,这主要是因为该方法结合有限元分析考虑r漏磁系数的选择问题,从而保证了计算的准确性。
2.1磁路计算的基础公式磁路设计方法基于以下计算公式:
由基尔霍夫磁路定律(参见图2):
 
 
 
式中,Br、Hr为永磁体(钕铁硼)的剩磁和矫顽力。
磁路必须满足不饱和条件,根据磁路结构,沿AB将电机剖开,依据通过气隙的磁通量与通过侧边磁轭截面积的磁通量相等可得(图2):
 
 
 
 
式中,sr为侧磁轭的截面面积;Br为饱和磁通强度。
    根据公式可以计算出所设计电机的主要尺寸参数:计算过程的关键是漏磁系数的确定,之后根据所得的尺寸参数对电机进行三维建模,确保其可行性,否则需适当修改参数以满足要求。在这一点上,弧形电机要比矩形电机复杂:
2.2漏磁系数的确定
永磁体产生的磁通分为两部分(图2),一部分通过气隙与电枢绕组交链,称为主磁通;另一部分不与电枢绕组交链,称为漏磁通,总磁通与主磁通的比值称为漏磁系数。该系数往往带有经验性,初学者较难掌握。在磁路结构巾,漏磁主要是由以下两个原
个原因是主要的,可通过增加一个隔磁环。(永磁体和磁轭之间的空气间隙)减少漏磁,在考虑饱和磁通量时,漏到空气中的磁通量可以忽略。
设计中可以先给出一个假设值,通过磁路结构调整,对电机进行理论计算得出理论值,然后进行有限元仿真分析,获得仿真值,观察二者是否一致以决定所假设的系数是否准确(如图3)。这个过程往往需要重复几次才能完成系数的选定。系数选定后,方可将其代人公式进行其他参数计算。漏磁系数与磁路结构和构成磁路的各部分材料的特性有关,而有限元分析时采用材料参数的准确性也会影响到最后的结果。
 
 
 
2。3  电机发热与机械时间常数的关系
电机发热是限制电机运行的一个重要的因素。
音圈电机由于体积较小,电机整体散热效果不好,在负载大时容易会产生过热,而过热会影响永磁体的磁性能,进而影响电机的输出力,长期过热会造成电机寿命的缩短,因此在设计时要充分考虑其发热及散热问题。同时还要考虑选择抗热性好的永磁材料,使用耐热等级较高的漆包线等,以此来提高电机的热稳定性。总的来说,在同等条件下,与增加电机散热能力的相比,更应该减少其发热量,电机的发热量与电机的机械时间常数有着紧密的联系,具体推导过程如下:
 
 
 
3待优化弧形电机样机
弧形音圈电机主要用于有限角度的精确控制,常用于航天、军事以及其他工业设备中。在万向节调节系统中经常见到。优化前电机主要参数如表1所示。
 
 
 
4优化设计过程改进的过程
是在给定电机外形尺寸和其他设计要求下进行的,电机的机械时间常数是电机最主要的参数之一,它不仅反映电机的响应性能,而且还与电机发热有着密切的关系,本文将其作为主要优化目标对电机的结构进行优化…。图4是优化流程图。
 
 
 
 
 
4.1公式推导及程序计算
运用模型尺寸图5(a)(电机模型中间圆周剖开),结合前面提出的设计方法可列出与各参数相关的方程组,经过化简,得到结果如下,由于参数较多,过程较复杂,故不予给出。
从图5(b)、图5(c)、图5(d)中可以看出,电机机械时间常数的****点在0 3 T附近,故气隙磁场强度初步选取O 3 T,代人上述公式可计算得出各个尺寸参数。图5(b)、图5(d)比较可知,力矩常线圈有效作用长度;为线圈工作半径。
由上述公式推导,经过整理可得r是关于B;,的一个函数(由于t与B。的关系较复杂,不予给出,只在程序计算过程中用到),然后在Maah中编程计算,并绘出各个参数之间的关系图线,通过观察选取最值点(最小的机械时间常数),进而确定最后的各个尺寸及相关参数,曲线图如图5(b)、图5(d)图所示(实际曲线出现波动的原因是编程中对匝数Ⅳ的取整)。
 
 
 
数并不是越大越好,力矩常数****的位置并不是机械时间常数最小的点,这还与电机负载等冈素有关系。
数并不是越大越好,力矩常数****的位置并不是机械时间常数最小的点,这还与电机负载等冈素有关系。
4.2有限元分析
根据计算所得的参数,输入到ANsYs Fr进行建模、网格化、加载、计算、数据后处理,最后得到相应的结果,图6为经过有限元分析的数据后处理结果。
 
 
 
    由图6(a)、图6(b)可见,磁轭中的磁场强度未达到饱和,没有出现漏磁情况,满足要求;由图6(c)可见气隙中间磁场的磁感应强度为O 303 T,与选择值相符,证明计算过程较准确,参数B选择有效:
4。3电机发热量
南式(10)可知,在其他参数相同的情况下,电机发热量与机械时间常数成正比。图5(c)中显示电机发热功率与Bn的关系曲线与图5(d)曲线一致,发热量的最小值对应点也在O.3 T附近:可见可以通过选择较小的机械时间常数来减小电机发热,以提高电机的性能。
4.4其它改进措施
音圈电机的设计是一个技术和知识不断补充的过程,电机性能提高的质变往往需要依靠细节添加的量变,本文对几种见到的优化方法进行了相应的应用:
    a.在中间磁轭中心打通孔,这样可以较小电枢反应对气隙磁场的影响,提高电机的力矩平稳性,同时可以减轻电机整体重量;b.在中间磁轭I同定短路环,这样可以减小电机的瞬时电感,提高电机的动态性能。
5实验分析
电机参数设计完成后,对电机及电机试验平台进行r机械设计、加工、装配,并对电机的气隙磁场强度、输出力矩曲线、散热性能、抗震性等进行了测试,测试结果如表2、表3所示。主要尺寸参数见表2,主要电机参数见表3。
 
 
 
  实验结果分析:
  与原有样机相比(表1),改进后的电机有以下提高:
    (1)减小了机械时间常数,提高了动态性能。
    (2)提高了力矩常数,使得对应相同的电流输出的力矩增加。
    (3)由于选取较小的机械时间常数,从而减小了电机发热量,改善了电机的热性能。
    (4)永磁体用量减少,节约了制造成本。
    (5)表面漏磁减小,提高了磁性材料的利用率,同时使电机对外部环境的干扰减小。
6结论本文讨论了电机的漏磁,电机发热与机械时间常数的关系,提出了一种基于有限元的音圈电机简单的设计方法,并在该方法的基础上以机械时间常数为优化目标,对一台样机进行了改进设计。实验表明,该方法准确性较好,计算结果和仿真结果吻合,取得了较好的效果。最后就其他改进措施进行了介绍。综上所述,本文对音圈电机的设计与制造有一定的积极指导意义
 
 
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