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无刷直流电动机弱磁运行效率优化控制
 
 
李冠难,刘景林,王帅夫
(西北T业大学,陕西两安710072)
 
    摘要:针对无刷直流电动机弱磁高速运行时损耗大的问题,研究最小损耗电流控制。通过分析基于瞬时无功功率的无刷直流电动机弱磁控制理论,计算d-q轴电杻反应电感,提出一种考虑铁损的电机r型近似等效电路,结合状态方程,推导出满足电磁损耗最小的励磁电流表达式。仿真和实验结果表明,在整个弱磁运行区间内,最小损耗电流控制能够降低电机电磁损耗,提高电机运行效率,扩大电机匣功率调速范围。
关键字:无刷直流电动机;效率优化;电磁损耗;弱磁
 
    0引 言
    永磁无刷直流电动机的优点是效率高,起动转矩大,过载能力强,结构简单牢固,免维护或少维护,体积小,质量轻;缺点是低速时转矩脉动大,基速以上调速比小[1]。为了扩大电机的调速范围,可以采用弱磁控制的方法,但永磁电机弱磁无法通过调节励磁实现,只能控制电枢反应使之产生一个反向的电枢磁场来抵消永磁磁场,获得等效弱磁,这需要从电机本体设计及电机控制两个方面着手,因此通常无刷直流电动机调速范围较窄。文献[2]基于虚拟瞬时功率,在分析电机定子电流和****转矩的基础上提出了一种实现无刷直流电动机弱磁控制的算法,这种方法的优点在于可以在不改动电机结构的情况下,避免复杂的磁场计算,通过软件没计来获得比较好的弱磁扩速效果。无刷直流电动机在额定负载、额定转速区域的运行效率是很高的,弱磁高转速运行时,由于电机电感相对较小,容易产生很大的峰值电流,此时大量能量消耗在铁损和铜损上[5]。本文从****效率出发,采用d—q坐标变换,建立损耗和控制量的关系,通过等效励磁电流的调节,实现电机电磁损耗最小,保证电机在较宽的弱磁调速范围内高效运行。
    1无刷直流电动机弱磁调速数学模型
为了扩大永磁电动机的弱磁调速范围,国内外不少学者做过大量研究.在定子绕组上串联电感,但会使电机恒转矩范围变窄,效率降低;从改变转子结构人手,使用永磁转子和磁阻转子的复合永磁转子“弱磁”方案,也可取得一定的“弱磁”效果,但这种方法使得电机转矩密度变低,高速时铁磁损耗很大。
    三相电路瞬时无功功率理论打破了传统的以平均值为基础的功率定义,系统地定义了瞬时有功功率、瞬时无功功率等瞬时功率量。假设三相电路的瞬时电压和瞬时电流分别为ea、eb、ec和ia、ib、ic,考虑到电机定子三相绕组在结构上的对称性,可以忽略电压和电流中的零序分量。将它们分别变换到两相正交的d-q坐标系上,可得两相瞬时电压ed、eq和两相瞬时电流id、iq如下:
     2最小损耗弱磁运行的效率优化控制策略
 
 
 
    忽略电机漏抗,考虑定子铁损无阻尼绕组,在无刷直流电动机弱磁扩速d—q坐标系中,T型等效电路能准确地反映弱磁运行时的物理状况,但它含有串联、并联支路,运算较为复杂,采用图1的r型等效电路,只有励磁支路和负载支路两并联支路,计算简化很多,高速运行时两种算法误差极小[4]。
 
 
    机等效铜损及铁损电阻;isd、imd、icd分别为d轴电枢电流、励磁电流及铁损电流;isd、imd、icd分别为g轴电枢电流、转矩电流及铁损电流;ψm为永磁体磁链;ω为电机电角速度。
 
   
 
 
由式(15)可知,iod<0,强化了弱磁特性。同时,当电机参数确定时,iod<0随着m的降低而迅速减小,恒转矩基速运行时,iod→O,不需补偿电流。恒功率****速度时得到理论上允许的****等效励磁电
 
 
对比式(17)与式(18)可知,ife
 
 
    3仿真及实验
 
    实验样机参数:额定功率P=1 200 w;额定转矩Ta=2.4 N.m;额定转速n=6 000 r/min;每相绕组电阻r=O.066Ω;每相绕组有效电感l=30 mH;转动惯量,=4.67×10 kg . m2;电动势系数Ke=O.012 5 V/(rad·s-1);供电电压27 V。
    在当t=2 s、n=9 600r/min时,保持电机转速和电机机械输出功率不变,电机从普通弱磁控制切换至最小损耗弱磁控制,仿真结果如图2所示,可以看出,通过等效励磁电流的调节,电机效率从83%提高到86%左右。


    保持,=1 5 N·m不变,图3、图4分别为普通弱磁和最小损耗弱磁控制实测电压及电流波形图。
    与普通弱磁控制相比,由于增加了等效励磁调节电流,最小损耗弱磁控制的母线电流平均值略有增长,但电机转速由9 500r/min升至9 980 r/min,同时由于损耗降低,电流和电压波形曲线较为平滑,毛刺减少,电机运行稳定。


    图5为电机扩速范围从6 000 r/min到1100Or/min时,两种弱磁控制方法下电机效率与电磁损耗变化曲线。与普通弱磁控制相比,采用最小损耗弱磁扩速虽然Pcn相对增加,但是Pfe和电机总电磁损耗Ploss最均有明显的减少.系统效率有r明显的提高,调速范围越宽效率改善越为明显。


    图6为两种弱磁控制方式下恒功率扩速的实验曲线。从图中分析得出,普通弱磁扩速调速比为1.8,而最小损耗弱磁扩速恒功率调速比达到2.3。

    4结语

    根据无刷直流电动机基于瞬时无功功率弱磁扩速的模型,建立其电磁损耗(铁耗和铜耗之和)与等效励磁电流的关系,推导出电机运行效率****的最小损耗等效励磁电流控制方案。此控制方案在弱磁宽调速范围内和轻负载情况F能使系统的电磁损耗达到****,从而提高电机的运行效率。仿真和实验结果表明,在整个弱磁运行区间内,最小损耗电流控制能够降低总的电磁损耗,提高电机运行效率,实现无刷直流电动机恒功率宽范围调速。

   
 
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